10月16日5时,一阵短促的报警声打破了上海石化合成树脂部会集控制室的安静。合成树脂部2号聚乙烯设备内操职工尤伟发现PO(有机过氧化物引发剂)注入体系的压力忽然升高,DCS显示屏上榜首反响器聚合反响温度出现反常动摇。
作为一名经历比较丰富的老内操,尤伟当即判别出——PO注入体系出问题了。他榜首时间查看流量设定和阀门动作状况,并用对讲机联络正在现场巡检的值勤长孙敏:“PO注入体系故障,压力反常,反响温峰在向后移动!”
“我立刻回控制室!”孙敏当即回复,并吩咐外操职工张平,“现在赶忙去查看PO泵,并做好切泵预备。”张平接到指令后,立刻抄起扳手赶往现场。
与此同时,尤伟在中控室内展开应急操作。他一边紧盯着各项工艺参数,一边敦促:“张平,备泵开起来了吗?快切换,看PO能不能打进去!”但是,虽然备泵成功发动,但有机过氧化物引发剂仍然没办法进入泵内,榜首反响器反响峰温度敏捷下降,第二反响器反响峰温度急速升高……
这时,赶回中控室的孙敏敏捷做出组织:“先停掉PO泵,它的进口管线或许堵了。尤伟,立刻提高榜首反响器反响峰的开始温度,使用蒸汽替代过氧化物安稳反响温度。”
通过一系列严重有序的操作,PO注入体系压力逐步回到正常状况,反响温度趋于安稳,设备坚持平稳运转。